哈拉伯 wrote:我上次射出之後花了十個月才整個成型完畢脫模我是只有射進去而已不過是還沒有到感覺鬆吧.(恕刪) 樓主是在問專業問題,你在啦賽.BTW ,這種問題有些是需要靠經驗去微調的,箇中眉角,真的需要老師傅指導,否則就是靠不斷的試驗.
大大你好說實在單從這樣敘述很難给於建議.成品大小.跟肉厚及模具構造(兩塊板還三塊板).公模是否有後板(貼板).還有進料點方式.毛邊位置.若以塑膠射出方面.已降壓力.速度到裂痕(應該是結合線).請問降低後有縮水嗎?毛邊是否還在.若是.那應該檢查模具合模度(買瓶紅丹噴劑).再則模具有附加頂柱(音sa bo do)嗎?有時射壓會使模板下陷.如果毛邊只出現在膠道.鎖模力比較沒問題.精機100頓(大概3.5~4os ).至於ABS T900 應該是日本東麗透明ABS.T900流動性還可以.T920流動性透明度更佳.料溫220~250度 乾燥80~90度2小時上 這支料穩定性夠.價格也高.就所知希望可以幫的上忙.ps.很少回文.不知道會不會太雜亂
0989141413 wrote:請問各位射出師傅们最...(恕刪) 你那個問題應該是鎖模壓力不夠重新調整鎖模力,料溫不要一次降太多模溫大約 60~80溫控機大約調 220料溫先調整約 230 左右看看射出壓力先調整一次射出,如會縮水,加第二段保壓來個圖片會更好
0989141413 wrote:請問各位射出師傅们最...(恕刪)還有射出的位置 例如 射1 位置 設定 12 料量設14 那他是射一的時候 射到12的距離 還是只射進去 2 ???還有後鬆退的應用 因為我看公司的前輩 幾乎每台都設定後鬆退 只有PVC 比較少 或者 設定1 其餘後鬆退 都不超過5巴 那是他要把第一段的料,射到剩下 12 轉換道第二段一般料道設一點鬆退,比較不會硬料,造成下一模會射出不良,或牽絲但並不是一律這樣喔
會縮水的話試保壓看看,相對的儲料壓力也是有影響出料量的多寡........設定不好的話就是裂或縮水溫度也別設太低..................鬆退要設但也不宜太大.........較易包風總之從這幾點下去抓裂紋、破裂充填過飽 降低射出壓力時間速度及劑量成品毛邊塑料過熱流動性太好,過度保壓成品上有多餘之膜1.降低料溫2.降低射壓射速提前切入保壓3.降低模溫減少保壓時間4.鎖模力不足加大鎖模力5.檢修模具縮水塑料碰上模具表面已開始硬化,而在熔融塑料和固化中塑料密度已開始區分所以開始收縮尤其厚薄不規則之產品,經過薄面末端之厚體射壓無法補充縮水更明顯1.增加計量2.提高射出壓3.增加保壓時間4.降低料管溫度5.降低模溫6.增加排氣希望對你有幫助
謝謝各位解答 禮拜一我在去調看看 ...順便拍起來有人跟我說要改保壓位置 不過精機沒有保壓位置阿 !! 保壓只有一段 速度 壓力 時間 這樣 沒看到有位置我射程 三段 第一段 射速大概 7 壓力 80 位置 10 第二段 射速10 壓力 95 位置 6 第三段 射速7 壓力80 位置4我是慢快慢 這樣給他射 也有試過 射四段 不過怕給人家罵 = =" 亂設畢竟我才學一個月又幾天溫控機 則是 230~ 290 這樣設 看哪邊縮水 哪邊裂痕 ( 他們是說 縮水就要調高溫度 讓她流動性好 裂痕也是調高)但是有毛邊就要降低模溫機(冷凍水) 都是 20度 我也有降到很低過 是沒有縮水 但是毛邊依然存在毛邊 是類似 成品 它裡面有一個管子多出來的毛邊 不是外面毛邊 所以他們稱叫通路毛邊料管 四段 射嘴220 2 : 230 3: 235 4:235 有開加料背壓料量 設定15.5 料量終點位置 1.多 不超過2.多 後鬆退 3鎖模壓 調整到 壓不進去 ... 硬壓 就會聽到機台繃一聲 跳電= ="公司都台中精機的 只有一台 阿播布我們模具大概就 是兩版模 熱膠道 公模 有兩塊滑塊 ... 母模有很多 小針 所以叫公針座針的用處就是 那個通道毛邊的地方