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APM:Copter 開放源碼無人機解決方案

Hi,
瞭解您的用心,非常感謝!

新建此樓是真的因為〞深覺正體中文資訊及經驗分享的相關訊息實在太少〞,您提供的網站是正體中文,但當中章節數量尚不及簡體中文網站的章節數量,而簡中也未將所有章節作翻譯,所以我才想以我製作的經驗,順便逐節翻譯官網內容,希望能節省同好的時間,避免走到冤枉路。

當然,不單是APM:Copter,也希望日後同好也能盡量分享個人的努力,讓同好相互快速成長。

藉以順便說明一下:
1.昨晚 Wordexpress.com 將我的網頁關閉,經交涉後,已在最短時間返還。
2.已放置第一章至第三章完整章節內容,希望能幫助到同好。
了解,另外在rctw那邊有飛友正在合作翻譯Mission Planner,其中有非常資深的kris001大,在名詞對照上,或許您也可以與他們交流一下
100% 感謝大大無私的分享
william_wu4 wrote:
APM:Copter...(恕刪)
感謝您的分享
valsily wrote:
樓主看過這裡了嗎?

http://copter.ardupilot.tw/
感謝您的辛苦的付出.讓更多人了解APM
非常感謝大大的熱心,能讓更多人了解 APM 這個飛控。
昨天看到 版主 寫的網頁。直覺是比官網(繁中)寫的還要仔細。排版方式也非常好查詢。感謝大大的付出。
請問版大 我有一台軸距 800. 4軸。310kv. Pixhawk 飛控 16 寸槳 simonk 20a 電變。總重 2.4kg. 用自穩 與定高模式。會不定時翻一下。如3d 4軸一樣。能幫我抓問題嗎
Hlyp wrote:
310kv. Pixhawk 飛控 16 寸槳 simonk 20a 電變


亂入一下...會不會有堵轉的問題? 記得simonk有公告在配合盤式馬達的時候確實會有堵轉的問題..

valsily wrote:
了解,另外在rctw...(恕刪)


您是指***kris000***吧!我去年(2013)花了相當的時日拜讀"滯空達80分鐘的四軸組裝完成",正因為DIY的樂趣和kris000無私的經驗分享,我想能夠將官網資訊翻譯成中文,與更多的人分享DIY多軸機的樂趣。
您提到的"大家一起來把 Mission Planner 繁中化",目前已有成果出來了"APM的地面站軟體Mission Planner支援中文了!"
很高興看到大家形成一股力量,將開放源碼的多軸機架構,予以正體中文化;大家分工,讓後續接觸的人能站在前人付出的心力上,持續前進,這正也是GNU(General Public License)的精神。
Hlyp wrote:
昨天看到 版主 寫的...(恕刪)


1.自從提供該APM:Copter正體中文的網頁後,發覺有穩定的瀏覽族群,就我目前的進度,已完成大部份的翻譯,現只是卡在排版並非我的專長,也考慮是否要花時間排版成與官網相同的版面,甚至也考慮是否出版成書,推廣至更多層面和不同領域的人。

2.您所提的問題:四軸機不時的翻一下。很抱歉,我無法針對您的問題回覆,但我有些除錯的方向可供您參考:
a.) 我的二軸雲台,不時的會抽動,經初步測試後發現是控制雲台的訊號線受到直流干擾;原本為了美觀,訊號線和其它直流電源及其它訊號線走在一起,雲台會有嚴重抽動,後來將雲台訊號線暫時*散落*(遠離直流干擾),情況有改善,但仍偶有抽動,所以接下來可能要試用鋁箔紙包覆,或用其它有遮蔽電磁波干擾的訊號線,看看能不能完全杜絕。
b.) 請分析日誌。例:遙控器的輸入和軸機實際動作間的關係。
c.) 參數ANGLE_MAX,可限制最大側翻角度。

結論:從您的敘述,直觀上比較像是受到干擾,以日誌可以分析並佐證,改善的方式就是將您的PixHawk和訊號線盡可能的遠離其它直流線路,至少10cm以上;其它感測模組也適用此基本原則。
降低直流干擾的方式:1.將正負極絞在一起;2.想辦法*屏蔽*,例如:用鋁箔紙包覆。
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